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汽配公司长安铆接线技改

2011-6-16 15:54:50 本站原创 汽配公司 汽配车间 苏小兵 【字体:

 

今年5月,公司针对长安铆接线效率较低的情况进行了技术改造。这次技改,充分吸取了南骏铆接线建线及运行的经验,将原来不合理的工艺进行了分解、优化,取得了预期的成功,产能提高40%以上。

 

一、工艺布置:增长生产线,细化工位。

 

原铆接线的长度是50多米,各工位之间很拥挤,一个工位往往要做几个工位的事情,工位没有细化;各工位转运方式不畅通,主要靠行车吊运,严重影响生产效率,且铆接架又窄又低,铆弓和工具安装在线上显得很零乱。

 

新线为:总长度达到80多米,比过去增加40%长度,整条线显得非常流畅。其次,各工位充分细化,从过去的5道工序,8个工位,细化为9道工序,16个工位,整条生产线工序简单,井然有序,便于职工提高熟练程度;再次,转运方式也发生很大变化,从行车转运改为电动葫芦和工装车,方便快捷,给人一种一目了然的感觉。

 

二、人员固化:原铆接线人员没有固定在各工位上,工作量的分配也不均匀,既有忙不过来的工位又有窝工的工位,所以员工的有效劳动大大的打了折扣。而现在新线是:各个工位上都进行了定人定员,包括每个工位上做什么都作了具体要求,并配置了一定的替补人员,即使个别员工缺勤,也不影响整条生产线作业。

 

三、管理上的优化:这条线分为三段:前段—中段—后段。它们之间的关系就像是一条链子紧密连接,管理上采用了一个线长加两个段长的管理模式;管理员按计划将难做的和容易做的产品搭配编制在一起,线长安排段长以及线上的整体工作,线长根据现场实际情况随时调配线上的所有人员,且还要负责多面手的轮流培训。这样的管理方式有效地保证了整条流水线的畅通。

   

总之,长安铆接线通过技改后,形成了一条效率非常高的流水生产线,产能从原来的每班可达50付到现在每班可达70付以上,并保证在八小时内完成,产能提高了40%以上,取得了圆满的成功。

 

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